吴益凡
近日,中国钢铁工业协会发布9月份钢企吨钢材利润指标排名情况,数据显示,方大九钢位列行业第三。9月份以来,方大九钢积极应对国家“能耗双控”政策,进一步加强精细化管理,以降低燃料比、钢铁料耗等主要经济技术指标提升企业盈利水平。
攻克难题创效益
“燃料成本占生铁成本一半,降低燃料比是降低生产成本的主要途径。”该公司炼铁厂成本管理员杨开怀介绍。
稳产才能高效。为保障高炉稳定运行,该厂从入炉原燃料管理入手,全面做好进厂块矿筛分、槽下筛板清理及维护,减少入炉粉末,满足高炉生产需求;通过采取举措保持稳定的铁渣温度和铁渣良好的流动性,确保炉缸长期均匀活跃。不仅如此,该企业结合实际优化工艺参数,适当提高高炉炉渣碱度,降低生铁含硅量,确保高炉燃料比逐步降低。通过一系列举措,9月份,该企业炼铁工序实现燃料比环比下降5公斤。
巧用粗砂降料耗
11月10日,方大九钢炼钢厂转炉值班室内,技术人员尹飚等人正在查看工艺参数,眼前的显示屏幕上,火红的铁水正倾入转炉中,现场一派火热。
尹飚是该厂钢铁料耗攻关组主力。为降低钢铁料耗,该厂组建攻关小组,提出了精炼炉上废钢烘烤炉、转炉使用粗砂等攻关举措。据了解,粗砂主要是转炉吹炼过程产生的固有含铁氧化物,全铁含量在50~60%之间,非铁杂质少。但攻关前由于含杂质较多的普通包块使用比例大导致转炉热量不足,粗砂无法在炉内被有效还原。“自9月份以来,我们加大了优质包块的使用比例,带入转炉的杂质减少,转炉热量出现一定的富余。”尹飚介绍说。攻关小组迅速提出消耗自产粗砂来降低钢铁料消耗的攻关方案,对粗砂使用进行技术安全评审,制定使用规范,并提前对粗砂进行烘烤,降低粗砂的水分含量,使当月自产粗砂100%实现再利用,助9月份钢铁料耗环比下降1公斤。
技术攻关显成效
轧钢工序重点将提高实物成材率作为降本增效的重要增长点,方大九钢组织技术力量进行攻关。
一方面优化工艺操作,持续调整工艺操作参数,提高剪切头尾精度,减少切损;另一方面加大设备点巡检和维护频次,确保轧机稳定运行,减少冲、跑钢现象,降低轧废。“通过加强换品种计划性来提高换品种的成功率,并对风冷线集卷筒进行管控,既降低散包问题又提高成品重量。”在中板生产现场的技术员董工介绍,“9月份,中板成材率比2020年平均水平提升0.092%,同比去年提升0.149%,轧钢工序综合成材率环比提升0.2%。”
进入9月份,该公司对标先进找差距,深挖内潜降成本,以精细化管理推动经济指标改善,多项成本指标在中钢协排名进步,其中,低合金中板成本居行业首位,企业盈利能力和整体经营业绩取得了有效提升。